会员风采

协会首页 > 会员之家 > 会员风采

潼关冶炼两段焙烧节能降耗有实招

发布日期:2017-06-08     作者: 常培瑞 王旭     浏览数:161    分享到:

近期,潼关冶炼公司两段焙烧系统在纵深推进成本管控过程中,根据工艺许可和设备运行特点,通过加装变频器、停用接力风机和缓冲槽等节能措施,取得积极成效,年可节约电费89.8万元。

系统所在分厂在各车间班组“以干毛巾拧出水分”的精神,结合创新创效、小改小革活动,持续发掘降本“闪光点”。机电车间和岗位操作人员在巡检中发现,原料调浆岗位的两台搅拌槽矿浆浓度高、沉降速度慢,不用24小时全负荷运转,可间歇停开。机电人员加装了闲置的变频器和电表,逐步降低电机运行频率,经过一周的调整和观察,发现电机运行频率维持在2025赫兹左右可满足生产需要,电量也可大幅降低。经测算,年可节约电量大约5.7万度,节约电费约3.4万元。

 

该系统制酸车间接力风机在生产运行中,能耗大。该系统所在分厂查阅相关资料,分析已有的原始数据,又同权威硫酸设备生产厂家充分沟通后,在电尘与骤冷塔之间直接加装旁通管,停用接力风机。实施改造后,设备工艺指标运行稳定,每月可节约电量13万度,年节约电费78万元。另外,该系统氰化车间对四洗浓密机底流矿浆管道进行改装,并加装阀门,直接将矿浆打入陶瓷过滤机,停用两台缓冲槽和两台软管泵,每月可节约电量1.4万度,年节约电费8.4万元。

上一篇:甘肃中金选厂年度检修全面启动 下一篇:陕西有色四方金矿成立20年累计生产矿金18.63吨

返回顶部